發表時間: 2023-01-11 15:02:46
作者: 石油化工設備維護與檢修網
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煉油就是煉設備。煉油化工設備一方面開足馬力生產煉油化工產品,為公司創造效益,另一方面這些設備需要投入大量成本進行維護,保證設備始終保持“健康”狀態,實現生產安全穩定運行。
為了有效降低設備維護成本,設備管理部開動腦筋,采取了一系列措施,取得了顯著成績。
1、推進進口設備配件國產化,降低采購成本
公司在引進進口設備時,都會隨機備一些易損配件,這些配件用完后,如果再從國外購買,成本較高。尤其是EVA裝置的進口設備配件不僅價格昂貴,而且交貨周期長,給正常生產帶來不小困難。為此,設備管理部轉動設備專業組集思廣益,按照“先易后難、以點帶面、逐步深入”的原則,積極推進進口設備配件國產化,降低采購成本,保障裝置安全平穩生產。先易后難 循序漸進
為保證進口設備配件國產化替換成功,設備管理部轉動設備專業組按照先易后難、循序漸進的原則,先替換國內有成功案例的項目,成功實施了兩套聚丙烯擠壓造粒機配件國產化替換,將原來進口的模板、切刀、熔融樹脂過濾網、乙烯裂解三機組的軸瓦等設備配件全部更換為國產設備配件。與進口設備配件相比,共節約資金約400萬元。
下階段,他們將在總結前期經驗的基礎上,對聚丙烯裝置進口氫壓機的零配件進行國產化置換,進一步節省成本。
以點帶面 輻射引領
單向閥測繪
公司倉庫儲存著許多計量泵的隔膜、進出口單向閥等進口設備配件,設備管理部轉動設備專業組將這些配件集中起來,經過測繪,摸清尺寸、材質等參數,再根據這些參數從國內采購。以3臺EVA醋酸乙烯注入泵為例,每臺泵配隔膜、進出口單向閥各3套,每臺泵國外報價近百萬元,而國內報價只有國外的五分之一,3臺泵更換一次即可節省費用200萬元。
漸次展開 逐層深入
設備工程師秦久達向廠家介紹現場情況
同時,EVA裝置的4臺引發劑注入泵正在進行國產化攻關。這四臺泵為液壓驅動超高壓柱塞泵,共有16套進出口單向閥,采購價格昂貴,設備管理部動設備專業組計劃進行國產化替代,他們協同烯烴運行部的設備工程師,和國內一流制造研發單位進行聯合攻關,結合國內材料供應和機加工條件,制定現場試驗方案,目前已經過初步論證,不久即可成功生產。完成國產化替代后,每一個更換周期都能節省幾百萬元費用。
采取措施降低專用潤滑油采購成本。化工裝置有些中小型壓縮機組,機組供應商采用與質量保證條款強制掛鉤的貼牌“專用”潤滑液,價格非常高。隨著這些機組質保期的結束,設備部通過與中石化合作,采用市場化品牌的長城潤滑油,逐步替換指定的高價潤滑油,以降低機組潤滑油的采購費用。
EVA超高壓柱塞泵
2、利舊節約 變廢為寶
公司二期乙烯及煉油改擴建項目投產后,剩余多批次開工和初裝潤滑油品,作為工程剩余物資由工程建設承包商移交給公司倉庫儲存。這些潤滑油共173桶,形成賬外物資17種323桶,價值165萬余元。
按照公司既有流程,這些潤滑油是無法領出使用的。設備管理部動設備專業組掌握相關情況后,主動與物資裝備中心溝通,探索建立賬外物資領用流程,實現這些剩余潤滑油品利舊。最終和物資裝備中心就積壓潤滑油甄別、各裝置需求計劃分解、領用程序與憑據等環節達成一致,推動了這些賬外物資的有效利用,實現了變廢為寶。據統計,2022年共審批利用35次計265桶,合計節省費用107萬元。
3、拓展思路 善用保險
公司設備都購買了保險,為增強設備管理人員的保險意識,合法合規利用好保險降本措施,設備管理部多次開展《中化泉州石化運行期保險項目》培訓,使設備管理人員熟悉出險報案、保護/保留現場(證據)、配合查勘、提出索賠以及定損等要求,從思想上重視,從行動上落實,一旦出現因設計、制造或安裝錯誤、原材料缺陷等引起的機器損壞,就及時報案索賠,減輕損失。其中,動力中心鍋爐給水泵1201C全額賠付款已到賬;空壓站K101D空壓機損壞案例已進入定損階段,不久賠付款即可到賬。
設備管理部轉動設備專業組的同事們以廠為家,愛廠、護廠,處處以節約資金、更好服務生產為出發點,將公司利益放到第一位,做了大量卓有成效的工作,用自己的專業技術實實在在為公司降本增效,并且取得了顯著成績。